实验台电液伺服系统高频颤振故障分析
图8为电液伺服系统液压原理图,偏差电压信号Usr经放大器放大后变为电流信号,控制电液伺服阀输出压力,推动液压缸移动。随着液压缸的移动,反馈传感器将反馈电压信号与输入信号进行比较,然后重复以上过程,直至达到输入指令所希望的输出量值。
电液伺服系统试验台原理图如图9所示,计算机自动生成控制信号、自动检测系统状态及分析系统时域响应和频域响应等,实现控制系统自动运行。
图9所示的电液伺服系统在试验台上调试时,液压缸运动中出现高频颤振现象,尤其当输入信号频率在5~7Hz时更为严重。经分析及检查,发现液压缸的高频颤振现象是由于电液伺服阀颤振造成的,电液伺服阀1~7Hz的输人信号被50Hz的高频交流信号所调制,致使伺服阀处于低幅值高频抖动。如果伺服阀经常处于这种工作状态,则伺服阀的弹簧管将加速疲劳,刚度迅速降低,最终导致伺服阀损坏。此50Hz的高频交流信号为干扰信号,其来源可能有两方面:①电源滤波不良;②外来引入的干扰信号。首先从电源上考虑,由于整个电路工作正常,所以排除了电源滤波不良的可能性。在故障诊断中,将探头靠近控制箱内腔的任何部位,都出现干扰信号,即使将电源线拔下,还是有干扰信号,于是检查与控制箱连接的地线,发现没有与地线网相连,而是与暖气管路相连接。由于暖气管路与地接触不良,不但起不到接地作用,反而成为了天线,将干扰信号引入。于是,将地线重新与地线网连接好,试验台工作正常。由此可知,液压系统发生故障还应从电气控制方面检查,这一点需要特别留意。