卡特CAT320型挖掘机主泵伺服变量调节原理及故障的诊断与排除
CAT320-3201。液压挖掘机采用两个并联的总功率轴向柱塞变量泵,能自动调节发动机的功率输出。其伺服变量原理如图16所示。
一、伺服变量系统的基本组成
1.伺服变量系统
伺服变量系统由伺服阀、斜盘控制柱塞、比例减压阀-AEC电子控制器(动力转换压力Ps回路)、反馈流量控制溢流阀控制孔5(反馈流量控制压力Pn回路)组成。动力转换压力Ps通过口4进入主泵的伺服阀,反馈流量控制压力Pn通过各自的口3和7进入主泵的伺服阀。压力Ps和Pn的每一变化,都会引起伺服阀的左右移动,由此产生斜盘控制柱塞左右腔的压力变化而左右移动,带动主泵斜盘角度增大或减小,从而使柱塞泵的输出流量增多或减少。
2. 动力转换压力调节Ps
AEC发动机转速自动控制回路主要由比例减压阀和电子控制器组成。电子控制器根据发动机速度旋钮的10挡不同位置和控制屏上的动力模式开关的3种不同位置的不同电压信号,进行自动检测处理,选择步进电动机促动器杆的位置,调节发动机的速度。比例减压阀由电磁线圈和阀组成,它受AEC电子控制器系统的控制。AEC电子控制器接收到发动机速度旋钮和动力模式的不同电压信号,经过处理向比例减压阀发送电压信号,阀中的电磁线圈根据信号电压的大小操作阀容,得到一定量的先导压力油(即动力转换压力Ps),经口4到主泵的伺服阀,以改变斜盘倾角,达到控制泵的排量变化的目的。它的特点为:减少(或增加)发动机转速或机械无负荷(或带载)时,电子控制器输出电压增加(或减小),比例减压阀的输出压力Ps增大(减小),由主泵压力油Pd(或弹簧力)来改变斜盘的倾角,以满足机械工作速度对流量的需求。
3.反馈流量控制压力Pn
(1)当全部操纵杆在“中位”时,后泵输出总流量经过中央通道2,通过反馈控制孔5流回油箱。由于控制孔5的节流作用,在通道6内此时的反馈流量控制压力Pn最大,即通人泵伺服阀的Pn最大,伺服阀左移,使控制柱塞左腔油流回油箱的通道开口最大,柱塞移向最左,斜盘角度最小,泵的输出流量减至最少。
(2)当某一个或部分操纵杆处在部分行程位置,泵总流量大部分用于机械的工作,少部分油经反馈控制孔5回油箱,节流作用减小了,在通道6即口3处Pn也减小,伺服阀在弹簧力作用下右移,泵输出的油(压力为Pd)从通道A经伺服阀B到控制柱塞的左腔,困左腔面积大于右腔,控制柱塞向右移动,使斜盘倾角增大,泵输出流量增加。
(3)当某一个或部分操纵杆全行程动作时,泵输出的油全部用于机械动作,Pn此时为零。伺服阀在弹簧力作用下移向最右,控制柱塞也移至最右,斜盘倾角最大,泵输出最大流量。
(4)负荷流量控制。当机械所受外载荷作用最大,主泵排出的压力Pd随之增高时,电子控制器输出电压信号同时增大,即Ps随负荷的增大而增大,两合力共同作用在伺服阀上而使阀芯左移,控制柱塞的右腔在Pd力作用下向左移动,斜盘倾角减小,泵的输出流量减小而压力增高。
二、故障诊断与排除
分析故障时要根据故障的症状,首先确定是单泵还是双泵系统,是泵还是发动机的故障,进而分析是机械系统故障或电子控制器系统故障。此时,可以把电子控制器系统的各种开关拨到“手动”位置,使电子控制器失去控加工用,用发动机的转速靠人工调节的方法来分析判断。下表列出了因泵控制系统引起的故障原因及排除方法。
因泵控制系统引起的故障原因及排除方法
故障现象 |
故障诊断 |
故障排除 |
整体动作缓慢 |
泵柱塞、配油盘磨损严重 比例减压阀电压不正常,或芯轴卡滞 电子控制器输出电压不正常 伺服阀弹簧折断、芯轴卡滞或调整不正确 先导压力不正常 |
拆主泵检修 检查比例减压阀电线路 检修电子控制器 更换损坏零件,重新调整 检测先导压力 |
单泵控制组件 动作缓慢 |
单组伺服阀不能正常工作,调整不当 单泵柱塞、配油盘磨损严重 |
检修伺服阀,正确调整 拆泵检修 |
发动机失速, 大负荷时熄火 |
AEC系统不能自动调节发动机速度
比例减压阀输出的压力,不能随负荷增加而增加,芯轴卡滞 |
检查电子控制器及有关文件、线路 检查比例减压阀线路、检修芯轴 |
液压油温过高 |
泵柱塞、配油盘严重磨损 电子控制器系统故障,无负荷时不能减低发动机的输出功率 反馈流量控制溢流阀卸荷,或调整不当 |
拆泵检修 检查电子控制器及有关文件、线路 拆开检修,并正确调整 |
机械不能直线行走 |
反馈流量控制阀压力不正常 |
检修反馈流量控制阀,并正确调整 |