ZCBG3350型齿轮泵高噪声故障及诊断排除
①功用及故障现象ZCBG3350型齿轮泵是某液压元件厂为用户生产的低压大排量齿轮泵,主要用于船舶齿轮箱的润滑和冷却。该泵在装机试验时发现噪声高(约91 dB),影响系统性能和使用寿命,同时不利于船舶的工作和生活环境,其他性能基本正常,用户表示无法随主机使用。
②原因分析首先,分析可能由于齿轮的节距误差和齿形误差太大,造成齿轮啮合不平稳,产生比较高的机械噪声。为此,采用磨齿工艺,调整齿轮啮合侧隙,并提高了齿轮的加工精度,但试验后,噪声无明显下降。其次,把泵装配后的轴向和径向间隙适当加大,减小用户系统的吸油口压力损失(以防汽蚀噪声)等,但效果仍不理想。经多次分析对比试验,断定主要由于此泵侧板(高压侧)圆形卸荷孔通流面积太小,引起困油在高压区卸载不畅,产生很大周期性液压冲击,造成很高噪声。而解决困油最常用的方法是在齿轮啮合部分的侧板(或轴套)上开卸荷槽,当闭死体积变小时,通过卸荷槽与排油腔相通,避免压力急剧上升,当此体积增大时,通过低压卸荷槽与吸油腔相通,避免形成真空。因ZCBG3350型齿轮泵是在定型产品CBG3200型中高压齿轮泵基础上改进而来,主要变化是齿宽比CBG3200型增加了75%,故困油量相应增加了75%,而卸荷孔结构尺寸未变(图C),当主、从动齿轮两啮合点(A、B)相对于啮合节点对称时,此时齿侧间隙最小,而高压侧卸荷孔与困油腔通流面积很小,势必引起困油卸载不通畅、不彻底,产生振动和噪声。
③改进方案及效果 按以上分析,对ZCBG3350型泵的结构采取了两点改进措施:一是把侧板改为浮动轴套,DU轴承装在轴套内,能更好地保证装配同轴度,因浮动轴套比侧板厚很多,与泵体内孔配合面长,冲击产生的振动相对小,同时,卸荷槽深度可以不受厚度限制(因侧板厚度只有7mm,为保证一定强度,卸荷槽不可太深);二是把圆形卸荷孔改为高、低压腔不对称长方形卸荷槽(图D),深度由2.5mm增大至6mm;高压侧卸荷槽通流能力大为改善,且低压侧体积增大,可及时由低压卸荷槽补充油液,避免体积增大时形成真空。
采用上述改进方案后,通过模拟用户工况进行试验和不同位置多次测量,噪声值均降为82dB左右,能满足用户主机使用要求。证明了改变卸荷槽形状、增大卸载通流面积,对降低齿轮泵液压冲击产生的噪声的正确性。