橡胶密炼机液压故障分析
(1)故障分析
作为一个高压、大功率并且比较复杂的液压系统,GK400型密炼机的液压系统不可避免地会出现这样或那样的故障。尤其是闭环比例阀的使用,涉及各种微电子技术,这就需要维护人员对相关专业必须有一定的了解和掌握。就实际情况而言,某一种故障发生时,常常又会引发其他故障,因而整个系统所表现的经常是一种综合的反常状态,即在不同的元件上表现出不同的故障形式,所以维护人员必须根据具体现象进行具体分析,通过筛选排除,找出发生故障的液压元件。
通常采用以下步骤对GK400型密炼机的液压系统故障进行分析与诊断。
①根据实际现象和液压系统原理图,按照各个液压元件的作用,找出可能导致该故障现象的液压元件。
②根据各个液压元件的使用情况、以前的维护情况以及检查的难易程度进行排序,即容易检查的元件放在前面,不容易拆卸的(如上顶栓液压缸)、生产现场不具备拆装条件的(如闭环比例阀)放在后面。
③根据各个元件的具体情况,采用不同的方式依次进行检测,并通过分析判断,找出发生故障的元件。
④对发生故障的元件进行更换或修理,在确定所有没有发生故障的元件已经恢复到检查前的状态后,启动系统,进行试车。
例如,在使用过程中,GK400型密炼机液压系统经常出现油温报警,导致机器不能连续工作,影响生产。故障具体现象是:油温高、变量泵频繁启动;蓄能器蓄放周期缩短。
根据液压原理图,认为以下原因可能导致故障现象,并按检查由易到难的顺序排列:
①系统溢流压力被改变,溢流压力太低;
②冷却器阻塞或冷却水不足;
③上顶栓液压缸内泄严重(下顶栓、锁销、进料门的液压缸由于流量小、工作压力低,并且动作不频繁,故可以排除);
④闭环比例阀内泄。
通过压力表检查,确认系统压力可以达到,这说明溢流阀没有问题。通过检查冷却器的流量和循环泵的电流,确认循环冷却系统没有问题。在检查上顶栓液压缸时,把上顶栓长时间停留在一个位置,通过检查回油的流量并将进出口管路的温度进行对比,确认上顶栓液压缸没有问题。最后把检查的重点放在闭环比例阀上。在检查中发现,闭环比例阀阀体温度高,并且伴有明显的噪声。因此断定是闭环比例阀内泄导致了油温报警。更换闭环比例阀后,油温报警消失。